Austausch von 42 Ankerbolzen in einem Mitsubishi-MAN-Dieselmotor 18V52/55B

Alphatec Engineering wurde mit dem Austausch von 42 Ankerbolzen an einem 1989 eingebauten Mitsubishi-MAN-Dieselmotor des Typs 18V52/55B beauftragt. Dieser Motor treibt einen bรผrstenlosen Generator mit einer Leistung von 13 MW an. Obwohl es sich nicht um das รคlteste Gerรคt am Standort handelt, traten Schwingungsprobleme auf, die den Wirkungsgrad beeintrรคchtigten.

Der erfolgreiche Abschluss dieser 68 Tage dauernden Arbeiten fรผhrte zu einer Reduzierung der Vibrationen und ermรถglichte den Betrieb des Dieselmotors mit voller Leistung fรผr viele weitere Jahre. Dieses Projekt spiegelt das Engagement von Alphatec Engineering wider, qualitativ hochwertige Lรถsungen zu liefern, die den individuellen Bedรผrfnissen unserer Kunden entsprechen und ihre Erwartungen รผbertreffen. Dadurch wurde der weitere reibungslose Betrieb des Motors gewรคhrleistet und die Produktivitรคt und Sicherheit im Energiesektor aufrechterhalten.

Projektmerkmale

Kunde
Commonwealth Utilities Corp.
Endnutzer
Saipan Zentrales Kraftwerk
Projekt
Fundamentsanierung, Auswechseln der Ankerbolzen, Nachverpressung, Neuausrichtung und erneute Unterfรผtterung
Anlage
Mitsubishi-Man-Dieselmotor 18V52/55B
Arbeitszeitraum
August bis September 2016
Standort
Lower Base, Saipan, Nรถrdliche Marianen

Problem und Lรถsung

Im Mitsubishi-MAN-Dieselmotor des CUC-Kraftwerks auf der Insel Saipan traten Schwingungsprobleme im Aggregat 5 auf, die eine Reduzierung der Drehzahl zur Vermeidung grรถรŸerer Schรคden erforderlich machten und zu einem geringeren Wirkungsgrad fรผhrten.

Mit professioneller Technik und modernster Ausrรผstung fรผhrte unser Spezialistenteam die Arbeiten in den folgenden sechs Etappen schnell und effizient aus:

  1. Diamantkernbohrungen
  2. Schneiden mit Diamantdraht
  3. Entfernung von Betonblรถcken
  4. Einbau neuer Ankerbolzen
  5. Austausch von Bewehrung und Beton
  6. Nachverpressung mit unserem grรผnen Hochleistungs-Epoxidharzmรถrtel Alphatec 800

 

Vorgehen

Alphatec Engineering mobilisierte ein sehr erfahrenes Team, darunter Spezialisten fรผr Diamantkernbohrungen und Diamantdrahtschnitte. Aufgrund der abgelegenen Lage mussten alle Materialien und Gerรคte, die fรผr die Sanierungsarbeiten benรถtigt wurden, mit Ausnahme von Bewehrungsstahl und Fertigbeton, auf die Insel transportiert werden.

Der erste Schritt bestand darin, den Beton auf beiden Seiten des Motorfundaments mit Diamantdraht in Form von 12 Blรถcken (Gesamtvolumen 32 m3) herauszuschneiden. Dadurch konnten die vorhandenen 2,31 m langen Ankerbolzen herausgestemmt und entfernt werden.

AnschlieรŸend wurden neue 3,2 m lange Ankerbolzen gesetzt (21 auf jeder Seite). Fรผr den ersten Guss des Epoxidharzmรถrtels Alphatec 800 wurde eine Schalung errichtet, in die die unteren 1000 mm der Ankerbolzen eingebettet wurden. Nach einer Aushรคrtungszeit von 24 Stunden wurde die erste Schicht des Ersatzbetons bis zu einem Meter unter dem Bodenniveau eingebracht.

Davor war auf allen Oberflรคchen eine Schicht Epoxid-Haftvermittler Alphatec 440 aufgetragen worden, um die Haftung zwischen dem vorhandenen und dem neuen Beton zu gewรคhrleisten. AnschlieรŸend wurde ein weiteres Alphatec 800 Verpressmaterial in die Hohlrรคume der Ankerbolzen bis zu einer Hรถhe von 15 cm unter dem Grundrahmen des Motors eingefรผllt.

Nach dem Aushรคrten wurden die hydraulischen Alphapad-Heber in Position gebracht, um das Gewicht des Motors zu tragen, und der Motorrahmen wurde ausgerichtet. Daraufhin wurde ein zweiter Betonierabschnitt bis 280 mm unter dem Bodenniveau ausgefรผhrt. AbschlieรŸend wurde der Epoxidharzmรถrtel Alphatec 800 bis zum Bodenniveau vergossen.

Entlang des Motor- und Generatorfundaments wurde eine Reihe von Injektionslรถchern bis zu einer Tiefe von 3,6 m gebohrt und Epoxidharz Alphatec 342 unter Druck injiziert, um die Kaltfuge, die sich direkt รผber dem 45ยฐ geneigten Teil des Fundaments zeigte, sowie andere Ablรถsungen und Spannungsrisse zu sanieren und so die effektive Dรคmpfungstrรคgheit des Fundaments zu erhรถhen.

SchlieรŸlich wurde die Motorkurbelwelle mit einem digitalen Verformungsmessgerรคt ausgerichtet, und die Muttern der Ankerbolzen wurden durch Super NutsTM ersetzt, um jegliche Bewegung des Kurbelgehรคuses nach dem Ausrichten zu verhindern. Durch den erfolgreichen Abschluss dieses Projekts konnte der stรถrungsfreie Betrieb des Motors sichergestellt und die Produktivitรคt und Sicherheit des Stromerzeugungsprozesses aufrechterhalten werden.

 

Schlussfolgerung

Bei Alphatec Engineering sind wir stolz darauf, qualitativ hochwertige Lรถsungen fรผr die speziellen Bedรผrfnisse unserer Kunden zu liefern. Der erfolgreiche Abschluss der Fundamentsanierung fรผr den Mitsubishi-MAN-Dieselmotor im CUC-Kraftwerk auf Saipan ist ein Beweis fรผr unser Engagement.

Unser Team aus hochqualifizierten Spezialisten hat mit viel Know-how und modernster Technik die Schwingungsprobleme, die zu einem Wirkungsgradverlust fรผhrten, behoben und den reibungslosen Weiterbetrieb des Motors sichergestellt.

Wenn Sie sich fรผr Alphatec Engineering entscheiden, kรถnnen Sie sicher sein, dass Ihre Maschinen in guten Hรคnden sind und wir unermรผdlich daran arbeiten, Ihre Produktivitรคt zu maximieren und Ausfallzeiten zu minimieren.