Wiederherstellung von Verpressmaterial an CMD-Getriebe, Hilfsmotor und GE-Induktionsmotor

Bei der Zementherstellung sind Brechanlagen von entscheidender Bedeutung fรผr den Produktionsprozess. Als es Probleme mit einer Brechanlage gab, wurde unser Team gerufen, um den reibungslosen Betrieb wiederherzustellen.

 

Problem und Lรถsung

Die betroffene Anlage Broyeur Klinker 1 besteht aus einer Polysius-Kugelmรผhle, die von einem GE-Induktionsmotor mit einer Leistung von 4.000 PS angetrieben wird und mit 985 U/min arbeitet. Das Hauptgetriebe, ein CMD JC30SP-Modell, reduziert diese Drehzahl auf 16,4 U/min.

Beim Austausch des Getriebes im Jahr 2007 stellte sich jedoch heraus, dass mehrere ร„nderungen erforderlich waren, um eine ordnungsgemรครŸe Installation zu gewรคhrleisten. Ersten Berichten zufolge war die fรผr die Installation verwendete Grundplatte nicht eben, nicht waagerecht und nicht auf der richtigen Hรถhe, was zu den mechanischen Problemen der Anlage gefรผhrt haben kรถnnte.

Das Fundament war groรŸ genug fรผr diese Art von Maschinen, so dass die Lรถsung in einer ordnungsgemรครŸen Nachverpressung mit Epoxidharz, einer Epoxidharzinjektion und einer Neuinstallation bestand, um das Schwingungsproblem zu lรถsen.

Projektmerkmale

Kunde
Votorantim Cimento
Endnutzer
Werk von Asment Temara
Projekt
Injektionsdichtung zur Sanierung des Fundaments, Nachverpressung und Neuausrichtung, Antriebsstrang einer Polysius-Mรผhle
Anlage
CMD Jumborex JC30SP 4000 HP @ 985 RPM, GE-Induktionsmotor mit zuรคtzlichem Wendegetriebe
Arbeitszeitraum
30. September bis 14. Oktober 2015
Standort
Temara, Marokko

Vorgehen

Mit hydraulischen Hebern wurde das Getriebe vorsichtig aus seiner Position gehoben und auf Schienen zur Seite geschoben. AnschlieรŸend bohrten wir drei Injektionslรถcher mit einer Lรคnge von jeweils 3,5 m im Abstand von ca. 1 m von der mittleren Bohrung.

Nach der Reinigung aller Betonoberflรคchen und dem Schutz der Ankerbolzen wurde unser speziell entwickelter Alphatecยฎ 800 Epoxidharzmรถrtel fรผr die Nachverpressung und den Wiedereinbau des Getriebes verwendet. Durch die Injektion des Alphatecยฎ 342 Epoxidharzes in das Fundament konnten alle Risse in einem Umkreis von einem Meter um den Bereich herum abgedichtet, das Eindringen von ร–l in das Fundament verhindert und alle kalten Fugen versiegelt werden. Auf diese Weise konnte das Fundament als Ganzes wirken, alle Schwingungen dรคmpfen und einen reibungslosen Betrieb der Anlage gewรคhrleisten.

Mit unseren hochmodernen, speziell entwickelten Alphapadsยฎ fรผr die Feinnivellierung und Laserausrichtung richteten wir das Getriebe รคuรŸerst prรคzise an der Mรผhle aus. Diesen Vorgang wiederholten wir fรผr das Zusatzgetriebe und den GE-Induktionsmotor, um sicherzustellen, dass alles richtig ausgerichtet und stabil war. SchlieรŸlich mischten wir einen Epoxidharzmรถrtel an und gossen ihn ein, bis die Grundplatten vollstรคndig bedeckt waren.

 

Schlussfolgerung

Dank der Prรคzisionsarbeit unseres Teams und seiner Liebe zum Detail konnte die Brechanlage in kรผrzester Zeit wieder reibungslos in Betrieb genommen werden. Unser Erfolg bei diesem Projekt zeigt, wie wichtig eine ordnungsgemรครŸe Installation, Wartung und technische Planung in der Welt der Zementherstellung ist.